现代商贸工业 Modern Business Trade Industry 2010年第16期 选煤厂生产快灰检测管理探析 李祥东 (济宁二号煤矿选煤厂,山东济宁272072) 摘 要:主要介绍了济宁二号煤矿选煤厂技术检查现状,阐述了在生产快灰检测中采用工序管理法,细化分解生产快 灰检测步骤,解决了各工序中存在的问题,缩短了生产快灰检测时间,有力的指导了洗煤生产。 关键词:技术检查;灰分;制样 中图分类号:TB 文献标识码:A 文章编号:1672—3198(2010)16—0365—02 1概况 济宁二号煤矿选煤厂是国家“八五”重点项目济宁二号 煤矿的配套工程,设计年处理能力为400万吨,煤炭属气煤 和气肥煤,产品属低灰、低磷、低硫、高发热量,是优质动力 煤和炼焦配煤。选煤厂采用单一跳汰选煤工艺,核定年入 洗能力为360万吨/年。 选煤厂技术检查方面,在装车线上配备了2台当时先 进的澳大利亚在线灰分测灰分,在精煤上仓皮带配备了l 台在线分灰仪,但仍有较多快灰项目需要人工检测完成,见 选煤厂技术检查流程图(图1)。 目前选煤厂日常生产技术检查项目见表1,并规定车带 煤10min后,同时开始采样检测。 表1 图1 选煤厂技术检查流程图 由表1可以看出,灰分检测存在一次同时检测2个项 目,和一次同时检测5个项目二种情况。通过三个生产的 生产实测统计,同时检测2个项目时平均用47.6min,能满 足“快灰检测项目必须在1小时内报出”的厂生产要求,而 同时检测5个项时平均用70.6rain,快灰检测时间严重滞 检测频宰(小时/ 次)l 2 l2 ll l1 l2 后,超出了厂要求,严重影响了生产过程中各产品的质量控 制。 电保护和表计二次电流回路校验正常,油开关恢复正常运 行。 35KV隔离开关2A电流的规定,没有产生弧光。若是该母 线刀闸是在查找故障初期,北母线馈出线路总长度35km。 单相接地电流:,则大于35KV隔离开关2A电流的规定,就 (2)矿区供电网络,大多数35KV油开关是DW2-35型 油开关,只有11台内附环氧树脂电流互感器的SW2—35型 油开关,根据电业资料带环氧树脂电流互感器的SW2-35型 油开关,因环氧树脂电流互感器绝缘击穿接地开关爆炸,继 电保护误动作等事故率提高。这样环氧树脂电流互感器结 构与工艺存在问题,运行经验证明,不能保证安全运行。八 十年代有的厂家已停止生产环氧树脂电流互感器SW2—35 型油开关。对已现有设备,更换电流互感器又有困难,为了 难以预测后果如何了。为了消除这个隐患。将西安变电所 2台内附环氧树脂电流互感器的SW2-35型油开关一次接 线进行改接,装有电流互感器的动触头侧由接母线刀闸改 接线路刀闸,静触头侧由线路刀闸改接母线刀闸,这时拉开 线路两端油开关,环氧树脂电流互感器就被断电隔离。一 次变6台馈出线SW2—35型开关带电流互感器的动触头本 来就接在线路刀闸侧,不存在带电拉接地点问题。4#主变 提高安全运行,要求使用中环氧树脂电流互感器,每年进行 一压器受电3804开关可采用旁路油开关带路切除单相接地 次预防性交流工频耐压试验,并加试局部放电量测试(放 点的方法。母联3810开关带电流互感器的动触头在北母 电量标准见华东电业管理局关于修改LSJ一35型环氧树脂电 线刀闸侧,可通过反馈出线方法,最后剩下北母线,用3801 主配开关拉开接地点。 参考文献 流互感器局部放电量暂行标准)。 (3)这次接地故障是油开关内环氧树脂电流互感器绝 缘击穿造成的,直至西安变电所356开关母线刀闸拉开后, 接地点才解除。反思这次查找接地故障倒闸操作存在的安 [1]钱振华编著.电气设备倒闸操作技术问答[M].北京:中国电力出 版社,1998. 全隐患,根据有关规程规定,系统发生一相接地时,不允许 用隔离开关(刀闸)断开故障点接地电流。此次拉开356开 关母线刀闸是在38KV北母线只有一条线路一个变电所, 线路长度4kin。38KV而且单相接地电容电流:,小于 作者简介:李祥东(1973一),男,山东肥城人,选煤工程师,1994年7月毕业于山东矿业学院,现在济宁二号煤矿选煤厂从事逸 煤专业工作。 [2]四平电业局张连彬等编著EP3.变电常见异常运行实例分析与处 理,1988. NO.16,2010 现代商贸工业 Modern Business Trade Industry 2010年第16期 2生产快灰检测工序管理法 煤样质量在国标要求范围内,就停止添加煤样,从而减少煤 尽可能的提高称量速度,减少称量所需时间。 为加强生产快灰检测管理,尽量缩短检测时间,选煤厂 样添加次数,(4)生产问题:化验工序中,快速连续灰分测定仪的履 技检车间采取了工序管理法,根据生产快灰检测步骤,将其 从而延长 分为采样点人工采样、制样、送样、化验、外报数据5个工 带经常脱扣,导致卡住机壳,影响履带正常运行,序,详见图2。 网I............_.J q 【............. 图2生产快灰人工检测工序流程图 在正常生产、设备无故障运行时,现场测定生产快灰检 测各工序所需最少时间见表2,由表2可以看出,通过对生 产各工序进行严格管理和控制,生产快灰检测时间能控制 在1小时以内。 表2 序号 工序 5个项目所需时间(arin) l 采样点人工采样 4 3 2 1|I样 10 2 3 送样 2 2 4 化验 41 1 合计 57 8 3各工序中影响快灰检测时间的生产问题及解决 办法 (1)生产问题:制样工序中,磨样机平垫圈易断,脱落, 导致钵体下降,阻碍转盘转动,影响制样时间。 解决办法:将2台Ⅶ型磨样机14个钵体底部的平垫圈 与钵体用瞬干胶粘在一起,经过一月的生产使用,没有出现 平垫圈脱落现象,解决了磨样机转盘不灵活问题,提高了制 样速度。 (2)生产问题:制样工序中,现场无工具,出现小问题也 不易处理,延误了制样时间。 解决办法:在制样室现场每班配备了1套磨样机专用 工具:14 呆板手1把,6ram的套筒1个,以便出现问题随时 处理,提高了制样速度。 (3)生产问题:化验工序中,煤样称量时取样次数多,称 量速度慢,延长了称量时间。 解决办法:组织全体化验员召开业务研讨会,指出煤样 称量所用时间是生产快灰化验过程中人为影响最大的一个 环节,要求在化验员在称量时不要偏面追求将煤样称准到0. 5000g(国标要求称准到0.50o0_-4-0.05g),从而多次添加煤样, 延长了称量时间。明确要求化验员在称量时,只要所称量的 了煤样在炉膛内的加热时间,增加了煤样化验工序时间。 解决办法:根据化验室2台快灰仪目前使用状况,制定 了班巡检、日维护、周检修的的周期性检修计划。针对履带 一般易在连接销处脱扣这一问题,采用汽油喷灯将履带销 子烤软后,用手锤对敲,将连接销卯住,并对履带扣连接处 进行了紧固,解决了履带经常脱扣的问题。由于履带是在 850高温下长期运转,脱扣现象有可能随时发生,因此,要求 化验员在试验过程中,必须经常观察履带运转情况,发现问 题及时汇报处理,避免了因履带脱扣卡住机壳而延长化验 时间的事故发生。 (5)生产问题:化验工序中,灰分数据需要化验员人工 用计算器计算后,而且一般都是6位数的加减乘除,人工计 算、验算时间长,且容易出错,影响化验时间,甚至影响检测 数据的准确性。 解决办法:使用厂调度室替换下来的故障电脑及配件, 组装成一台能用的电脑,用Excel软件建立灰分计算原始记 录电子表格文档,一个文档包含了一个月的生产快灰计算 原始记录,由28~31个电子表格组成,每张电子表格格式 与生产快灰化验原始记录相同,化验员只需输入称量数据, 灰分检测结果及原始记录便自动生产了,缩减了化验员计 算、记录时间产,大大减轻了化验员的工作量。 (6)生产问题:职工进行采制化工作时时间概念不强 解决办法:将“生产快灰检测时间不准超过60min,否则 按事故处理”做为采制化日常生产管理的一项重要制度,并 对每起超时事故,严格按照四不放过原则进行事故分析处 理,从制度上约束了职工的生产行为,督促职工在保证准确 度的前提下,将快灰检测时间降尽可能的降低,有利于指导 洗煤生产。 4 结论 通过对生产快灰检测各步骤采用工序细化分解分析, 找出了影响生产快灰检测时问的生产问题,并针对生产问 题采取了相应的解决办法,缩短了生产快灰人工检测时间, 减轻了职工劳动量,有力的指导了洗煤生产,加强选煤厂选 煤过程中各产品的质量控制,实现了建厂以来产品质量合 格率始终保持在100 ,维护了“兖矿煤”的声誉。 参考文献 [1]王振生.选煤厂生产技术管理[M].北京:煤炭工业出版社,1990 [2]选煤厂技术检查规程[M].北京:煤炭工业出版社.199o.