2006年第5期 冶 金 动 力 总第117期 M日rAI.I.U】 GlCAL POWER 韶钢高炉煤气全干式余压透平发电的设计与应用 马进生 (中冶华天工程技术有限公司,安徽马鞍山243005) 【中图分类号】X757 【文献标识码】B 【文章编号l 1006-6764(2006)05—0023--02 Design and Application of Full Dry TRT of Blast Furnace Gas MA Jin—sheng (nuat/ ̄Engineering Technology Co.,Ltd.,China Metallurgy Construction Co.,Moanshan,Anhui 243005, 叫 1 前言 业结构调整指导目录》中,“高炉炉顶压差发电 广东韶钢7 高炉(2500 m3)2005年8月建成投 (TRT)”列为钢铁行业鼓励建设项目。Ⅱ汀是节能降 产,高炉煤气除尘系统采用干法布袋除尘工艺,煤气 耗和提升经济效益的好项目。既有利于企业的经济 全干式余压透平发电机组(TRT)与高炉同步建设,2005 效益又有良好的社会效益,也符合国家的建设方针; 年10月正式并网发电;经过近8个月的运行表明, 本次工程中,Ⅱ汀装置与高炉同步建设。 Ⅱ汀装置的各项运行指标均正常,符合设计要求。 在本工艺设计中,TRT装置作为煤气布袋除尘 2煤气系统工艺流程和主要工艺参数 后的主线布置,调压阀组及消音器作为旁通,同时省 2.1工艺流程 去了TRT装置旁通管路,将TRT装置的旁通快开阀 高炉产生的荒煤气经重力除尘器的粗除尘,进 并人调压阀组内。调压阀组内共设有4个阀门(3x 入布袋除尘器进行精除尘,然后进入TRT透平机膨 DN9oo+1×DN6oo),其中1台DN900和1台DN600 胀做功发电,自TRT低压侧出来的煤气进入厂区高 的调节阀为电动型,作为自动调节阀;另外2台 炉煤气主管网,煤气调压阀组及消音器与 I 并联 DN900的阀门为液动型,具有快开(小于2 s)、慢关 布置;工艺流程示意见图1。 功能.作为TRT装置的紧急快开阀。 除尘器一除尘 一一睿煤 3.2关键阀门选用进口产品 考虑到整个系统运行的安全可靠性,对于ⅡlT 进口管道上的紧急切断阀(DN2000)以及电动蝶阀 图1 煤气系统工艺流程图 (DN2000)均采用德国KROBACH进口产品。在TRT 2.2主要工艺参数 重故障时,紧急切断阀可确保在0.5 s内切断煤气, 高炉容积:2500 m ; 从而保证透平机组的安全;电动蝶阀除密闭性可靠 炉顶压力:正常160~220 kPa,最高250 kPa,常 外,还具有较好的调节功能,这样可在TRT启动时, 压40 kPa; 能够给出透平所需的各种煤气流量。 炉顶煤气温度:正常120~200℃; 3.3半敞式厂房的应用 煤气发生量:平均390 000-420 000 m3/h,最大 TRT透平机及发电机的基础采用混凝土高架台 470 000 m : 式,平台相对标高为8 m,煤气进出方向为下进下 布袋除尘后净煤气含尘量:≤10 ms/m’; 出,进出口水平管道方向与机组垂直,润滑油站及动 布袋除尘后净煤气温度:100~180℃: 力油站分上下两层布置于透平机端头;考虑到南方 布袋除尘器阻损:≤5 kPa。 多雨天气以及煤气区域的危险性,Ⅱ汀主厂房采用 3工艺设计主要特点 半敞开钢结构形式,厂房不设砖墙,顶部设挡雨棚。 3.1 TRT装置作为煤气布袋除尘后的主线布置 侧面设挡雨片。另为方便机组系统的检修,在厂房内 目前全国电力供应紧张,TRT发电符合国家能 设有起重量为40 t的桥式双梁吊车1座。 源政策。国家发改委2003年12月26 13发布的《产 3.4 TRT设有独立的操作控制楼 维普资讯 http://www.cqvip.com
冶 金 动 力 2OO6年第5期 24 METALLURGICAL P0WER 总第117期 一般来讲,如果TRT与高炉同步建设,应将 5存在的问题 TRT自控系统并入高炉中央控制室,这样可以减少 (1)总图布置。整个TRT区域的总图布置不是很 投资并且能够方便管理;但本次工程中TRT主要由 理想,主要是检修通道不完善,造成TRT出口管道 韶钢热电厂管理,因而TRT单独设有操作控制楼, 阀门的安装与检修有一定困难。 控制楼共三层,第一层为高、低压开关室、第二层为 (2)TRT进口煤气管道的排水问题。鉴于煤气是 电缆夹层。第三层为操作值班室。 干法除尘,通常温度较高,且为高压煤气,故在设计 4运行情况 中对TRT进口煤气管道未考虑冷凝水的排放;而实 自2005年10月投产以来,7 高炉TRT系统运行 际运行中,由于有时高炉操作不顺,煤气温度较低, 正常.TRT机组根据高炉炉顶压力设定值进行调节控 加之TRT进口煤气管道标高较低,造成进口管道内 制.炉顶压力波动控制在±3 kPa,比调压阀组控制时(± 有积水难以排放。解决办法是在TRT进口管道增设 15 kPa)更为稳定,机组全负荷时甩负荷,炉顶压力波 1处干式冷凝水排放器:其缺点是不能实现连续排 动小于±8 kPa;平均小时发电功率12 000 kW,最大 水以及排放时须注意安全、防止操作人员煤气中毒。 功率达16 000 kW,机组效率、噪声等各项指标及其 6结语 技术性能均达到设计要求,其生产运行指标如下: 7 高炉TRT投运后。不仅可回收大量电能。降 煤气流量:平均390 000~420 000 m3/h,最大 低炼铁工序成本。而且可消除调压阀组区域的振动 470 000 m3/h; 和噪声,噪声由123.9 db(A)降至85 db(A)以下,大 进透平煤气压力:150~210 kPa; 大改善了炼铁区域的环境:同时该机组确保了高炉 进透平煤气温度:100~180℃; 的安全生产和炉顶压力的稳定,工程投资省、经济效 透平出力:9 500~16 000 kW: 益显著。 ‘ 发电机额定功率:18 000 kw; 收稿日期:2006—05—10 发电机额定电压:10.5 kV; 作者简介:马进生(1975一),男,1997年毕业于华东冶金学院煤化工 机组噪声:85 db(A)以下。 专业。燃气工程师,现主要从事燃气设计工作。 (上接第22页)其来源只能是来自高炉冶炼的炉料。 议使用带冷凝液排除口的自由型波纹管补偿器,或者 我们于是取焦碳分析,没有检测到氯,而取烧结矿分 选用耐氯腐蚀的一些合成材质的不锈钢补偿器。 析,氯占0.16%,经换算,煤气中因此氯的含量占 (6)在较远端去用户支管上,可加装水喷淋装 1031 mg/m3,这个数量是比较大的。我们还用吸收法 置,但要注意喷淋水的充分排除问题。我们拟在去竖 取500 mL的纯净水,在2 h内煤气流通量为3 m3, 炉的支管上,沿周长加装两道喷淋,两道间隔2 m, 纯净水中的Cl含量增加320 mg/L。但用此法误差 每道均匀安6个Dgl0螺旋式喷嘴,前道喷嘴伸进 较大,因为不一定全部吸收煤气中的氯,此法验证了 管道350 mm,后道伸进250 mm,喷淋水量为12 t/ 煤气中氯的存在。进一步分析,烧结矿中的氯主要来 h,最大20 t/h。在喷淋装置前后安装自动排水器。 自两个方面:一是为了降低烧结矿在炉内低温还原 6结语 粉化率,在烧结矿喷洒CaCl 添加剂;二是回收利用 高炉煤气中含有氯元素对系统运行的影响还有 的瓦斯泥中有氯的存在。其主要来自浊水除泥处理 待进一步研究分析,特别是在一些新建较大容积的 过程中加入聚合氯化铝絮凝剂。 高炉已经逐步采用干法除尘,预计矛盾会显现。在一 5解决方法探讨 些单位,高炉煤气中硫酸根的存在,对系统也会造成 (1)合理控制烧结矿中的CaC1 添加剂的喷洒 一定影响。因此,在高炉煤气的运行管理中,对煤气 量,或者改喷洒无氯、低氯的其他添加剂替换。 中一些成分的存在应引起重视和认识,以确保煤气 (2)在浊水污泥处理过程,控制聚合氯化铝絮凝 系统安全可靠运行。 剂的加入量或者用其他絮凝剂代替。 【参考文献】 (3)在管道低点、补偿器、大型阀门、远端等部 【1】动力工程师手册编写委员会.动力工程师手册【M玎E京:机械工业 位,合理加装煤气排水器,使煤气冷凝水及时排除。 出版社,1999. (4)尽虽利辟 某气显热,! 翦劂煤 £} 媪。 [2】王玉元等.安全工程师手册【M】.成都:四川人民出版社,1997. 收稿日期:2006—05—23 (5)在高炉煤气管道上,慎重使用不锈钢波纹补 作者简介:王树忠(1964一),男,1985年毕业于河北理工大学煤焦化 偿器,可使用鼓型补偿器等,如使用不锈钢补偿器,建 专业,教授级高工,现从事动力专业技术与管理工作。
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